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中韓石化煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目—— 煙氣排放低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)七成

2022-03-14 09:22:28    來(lái)源:湖北日?qǐng)?bào)

湖北日?qǐng)?bào)全媒記者 李先宏 通訊員 劉軍 何俊

碩大基坑里,樁基林立。工人們正破拆樁頭,包裹其中的鋼筋一根根裸露出來(lái)……

3月8日,中韓(武漢)石油化工有限公司(簡(jiǎn)稱中韓石化)煉油廠區(qū),280萬(wàn)噸/年催化裂化裝置建設(shè)如火如荼。

煉油產(chǎn)能轉(zhuǎn)型

“280萬(wàn)噸/年催化裂化裝置是公司煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整的主體項(xiàng)目?!笔┕がF(xiàn)場(chǎng),中韓石化發(fā)展技術(shù)部部長(zhǎng)劉旭東告訴湖北日?qǐng)?bào)全媒記者,項(xiàng)目總投資18億元,包括建設(shè)280萬(wàn)噸/年催化裂化—70萬(wàn)噸/年氣分聯(lián)合裝置,改造儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)、火炬系統(tǒng)、供電、給排水、化學(xué)水處理等公用工程。

受多重因素影響,市場(chǎng)油品需求增速放緩、化工新材料產(chǎn)品需求增長(zhǎng)加快,新能源替代發(fā)展步伐持續(xù)加快。煉油產(chǎn)能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩,體現(xiàn)在成品油、基礎(chǔ)石化產(chǎn)品嚴(yán)重過(guò)剩,高端化工產(chǎn)品短缺。煉油向化工轉(zhuǎn)型已成行業(yè)主流。

適應(yīng)這種變化,中韓石化加快推動(dòng)煉油向化工轉(zhuǎn)型——

結(jié)合煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整,通過(guò)重油催化裂解增產(chǎn)低碳烯烴,推進(jìn)柴油加氫改質(zhì)、汽柴油抽提及吸附分離等技術(shù)的應(yīng)用,增產(chǎn)丙烯、芳烴,將油品組分轉(zhuǎn)化為乙烯原料和高端化工品。2022年,企業(yè)油轉(zhuǎn)化率將進(jìn)一步提升,化工高端化初見(jiàn)成效,全年開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品牌號(hào)8個(gè)。

“目前,280萬(wàn)噸/年催化裂化裝置已進(jìn)入土建施工,預(yù)計(jì)2023年7月完成。它的竣工投產(chǎn)將有力促進(jìn)中韓石化煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整。”劉旭東說(shuō)。

增加乙烯原料供應(yīng)

280萬(wàn)噸/年催化裂化裝置在拆除4套舊裝置基礎(chǔ)上新建,投資13億元,采用MIP—CGP先進(jìn)工藝,按“高摻渣、低排放”設(shè)計(jì)。

“MIP—CGP工藝技術(shù)能有效提高裂解深度,提升重油加工效率,降低柴汽比,減少高硫石油焦產(chǎn)量?!眲⑿駯|介紹,原裝置以產(chǎn)汽油為主,新裝置可多產(chǎn)烯烴,最高可將烯烴收率由19%增加到27%,提高近10個(gè)百分點(diǎn)。一般情況下,至少也能提高三四個(gè)百分點(diǎn)。

烯烴是乙烯重要原料。2021年,中韓石化乙烯脫瓶頸改造項(xiàng)目7套新建裝置分批投產(chǎn),乙烯產(chǎn)能由80萬(wàn)噸提升至110萬(wàn)噸,乙烯原料缺口進(jìn)一步加大。280萬(wàn)噸/年催化裂化裝置建成投產(chǎn)后,可大大縮小乙烯原料缺口,優(yōu)化乙烯原料結(jié)構(gòu),提高中韓石化煉化一體化整體競(jìng)爭(zhēng)力和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

實(shí)現(xiàn)煙氣超潔凈排放

280萬(wàn)噸/年催化裂化裝置的先進(jìn)性,還體現(xiàn)在節(jié)能減排降耗上。

據(jù)悉,該裝置利用催化反應(yīng)余熱產(chǎn)生高壓蒸汽驅(qū)動(dòng)汽輪機(jī)發(fā)電,實(shí)現(xiàn)汽電聯(lián)產(chǎn),降低電力及蒸汽消耗。運(yùn)行中產(chǎn)生的高溫?zé)煔饪苫厥?,進(jìn)一步降低裝置能耗。項(xiàng)目氣分裝置與催化裂化裝置組成熱聯(lián)合裝置,氣分裝置所需熱量全部由催化裝置供給,正常操作條件不再消耗蒸汽。

項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)首創(chuàng)“布袋除塵+亞鈉法脫硫/亞硫酸鈉回收”催化煙氣脫硫工藝,達(dá)到煙氣超潔凈排放目標(biāo),基本不產(chǎn)生含鹽廢水。劉旭東介紹,新裝置設(shè)計(jì)排放標(biāo)準(zhǔn)28ppm,低于國(guó)家100ppm的排放標(biāo)準(zhǔn),減排70%。

新裝置不僅實(shí)現(xiàn)排放大幅下降,還實(shí)現(xiàn)固體廢物回收利用。如回收利用工業(yè)鹽,不僅節(jié)省了處理成本、帶來(lái)環(huán)保效益,每年還可增收上千萬(wàn)元。

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